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  • 火電廠(chǎng)脫硫廢(fèi)水(shuǐ)水質不達標原因(yīn)分析及處理措(cuò)施
  • 2023-06-05 13:39:33
  • 摘要:針對化學沉澱法處(chù)理煙氣脫硫廢水存在的問題,本文結合實例,分析了經處理(lǐ)後脫硫廢水水質(zhì)仍未達標的原因,並從運行調整、設備係統改進等方麵提出了相應的處理措施。以期為電廠煙氣脫硫廢水處理提供一(yī)些參考,確保電廠煙氣脫硫廢水處理成效,提升電廠廢水利用率。



    關鍵(jiàn)詞:脫硫廢水處理;水質不(bú)達標;處理措施


    隨著脫硫技術的應用,大氣汙(wū)染(rǎn)現象得到緩解。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術是當(dāng)前世界上技術相對成熟、使用業(yè)績最多、運(yùn)行狀況最穩定的脫(tuō)硫工藝(yì)。我國大部分電廠采用這種脫硫技術脫硫,然而,該工藝產生的脫硫廢水中含有的懸浮(fú)物、氟(fú)離子和CODCr等汙染物是國家環保標準中要求(qiú)控製的一(yī)類汙染物。如果脫硫廢水水質不達標,將會對環境造成巨大危害,因此,對石灰石-石膏濕法煙氣脫硫廢水的處理展開探討十分必要。


    1脫硫廢水處理係統工藝


    某電廠采用石灰石(shí)-石膏濕法煙氣脫硫(liú)廢水處理的分析技術(shù),脫硫(liú)廢水處理采用化學沉澱法,處理工藝(yì)流程如圖1所示(shì)。



    圖1脫硫(liú)廢水處理(lǐ)係統流程


    脫硫廢水進入沉降池沉降後,首先(xiān)經過曝氣池曝(pù)氣,降解還原性物質(zhì),然後(hòu)進入中和箱,加入5%石灰乳攪拌,pH值升高,去除(chú)氟化物和易形(xíng)成(chéng)氫氧化物沉(chén)澱的金屬(shǔ)離子後,自流至沉降箱,在沉降(jiàng)箱加入有機(jī)硫以去除其它重金屬離子後再自流至絮凝箱,在絮(xù)凝箱絮凝沉澱,泥水分離(lí)後的上清液(yè)自流至清水池進行pH值調節,最終處理合格後排入工業廢水處理係統或回用,下部汙(wū)泥由輸送泵輸送至壓濾機脫水,汙泥外運。


    2處理出水水質不達標原因分析


    脫硫廢水處理係統出水水質應滿足(zú)DL/T997要2006《火電廠石灰石要石膏濕法脫硫廢水水質控製指標》要求(qiú):懸浮物的質量濃度不大於70mg/L,CODCr的質量濃度不大於150mg/L,氟化物的質量濃度不大於(yú)30mg/L。


    在實際運(yùn)行過程中,該電廠脫硫廢水處理工程多次(cì)發生出水懸浮物、CODCr和氟化(huà)物(wù)超標的情況。


    2.1懸浮物超標


    脫硫廢水懸浮物質量濃度高,大部分在10000mg/L以上,主要成分為石膏顆粒、二(èr)氧化矽、鐵和鋁的氧(yǎng)化物[1],預處理需要一定的沉(chén)降時間,才能有(yǒu)效降低後續處理係(xì)統的壓力。取該廠脫硫廢水在實驗室中(zhōng)做小型試驗,結果如表1所示。


    表(biǎo)1脫硫廢水沉降試驗



    從試驗(yàn)可以看出,120min以上的沉降(jiàng)時間可使脫硫廢水懸浮物濃度下降99%以上。但該企業脫硫廢水處理(lǐ)係統曝氣池和沉降池設計為一個(gè)整(zhěng)體,總容積僅400m3,中間有隔牆(qiáng)將之一分為二,當沉降池水位高過(guò)隔牆後(hòu),上(shàng)部清水自(zì)流至曝氣池,相(xiàng)當於實際用於沉降的有效容量隻有200m3。


    曝氣(qì)池(chí)深3.5m,係統自動運行時水位為2.5m時啟動廢水泵,水位為1m時停運(yùn),即係統自動運行時隻有約80m3的緩衝空間。設計脫硫廢水(shuǐ)排放量為20m3/h,峰值排放量遠超該數值,基本沒有沉降時間。導致後續澄清器負(fù)荷過(guò)重,引(yǐn)起部分懸浮物在澄清器斜管上部隨出水進入清水池,導致出水懸浮物超標(biāo)。


    2.2氟化物超標(biāo)


    通過加入石灰(huī)乳升(shēng)高(gāo)脫硫廢水pH值(zhí)是降低脫硫廢水氟化物的關鍵因素之一。取該企業(yè)脫硫廢水在實驗室做小型試驗,結(jié)果如表2所示。


    表2脫(tuō)硫廢水pH值和氟化物關係試驗(yàn)



    當脫硫廢水pH值升高至9.0~9.5時,氟化物去除率可達70%以上,試驗證明要進一步升高pH值,需要投(tóu)加更大劑量的石灰乳[2]。某廠實際運行時初期(qī)均可通過石灰乳計量泵自動加藥係統(tǒng)使pH值上升至9.2以(yǐ)上,但由於石灰乳計量(liàng)泵(bèng)輸送管道布置和(hé)衝洗程序設計不(bú)合理,隨著時間(jiān)的延長,石灰乳加藥管道(dào)和計量泵堵塞頻率越來越高,研究發現堵塞情況大部分在石灰乳計量泵(bèng)切換運(yùn)行時(shí)發生,即備用泵剛投運時最易發生加藥管道堵塞。


    究其原因就在於工業水衝洗僅針對(duì)運行側(cè)管路,備用側未進行衝(chōng)洗。石灰乳計量泵運行不正常,無法維持(chí)中和箱pH值大於9.2,導致出水氟化物超標。


    2.3CODCr超標


    廢水(shuǐ)中除工藝水帶入部分有機(jī)物外(wài),CODCr大部分(fèn)反映的是其中還原性(xìng)物質如連二硫酸鹽、亞硫酸鹽的含量,含量較高而且不穩定[2],這些還原性(xìng)物質較易氧化,曝氣池和清(qīng)水池曝氣可以明(míng)顯降低出水(shuǐ)CODCr濃度。但是該企業的(de)曝氣池曝氣管道投運不久便有破損(sǔn),導致曝氣不均勻(yún),大部(bù)分廢水未曝氣。


    同時由於脫硫廢水中氯離子的質量濃度高達10000mg/L以上,對(duì)CODCr的測定產生極大幹擾,試驗發現高氯離子低濃度CODCr水樣(yàng)經稀釋後,即(jí)使采用HgSO4掩蔽氯離子(zǐ),測得水樣的CODCr值仍偏大,並且(qiě)誤差隨著氯離子濃度的增加而增(zēng)大。以上兩點造成脫硫廢水出水CODCr超標。


    3處理措(cuò)施


    (1)新建沉降池,降低脫硫廢水含固率。原(yuán)來設計沉降池無法滿足沉(chén)降要求,根據現場實際情況(kuàng),獨立(lì)新(xīn)建了2座各300m3沉降池專門用於緩衝預處理,係統流程(chéng)修改為脫(tuō)硫廢水來水首先進入新建沉降池,沉降後(hòu)上部清水(shuǐ)泵送至曝氣池。


    2014年投運,自動程序設計2座沉降池輪流切換運行,如1號池高液位後(hòu)進水自動切至2號池,同時1號池脫硫廢水沉降(jiàng)3h後(hòu)由輸送泵(bèng)自動輸送至(zhì)曝氣池進行後續(xù)處理,沉降池內底部汙泥通過輸送泵送回脫硫塔(tǎ)。改造後脫硫廢水澄清器負荷大大降低,混凝(níng)劑和助凝劑加藥(yào)量明顯下降,出水懸浮物的質量濃度穩定在20mg/L以(yǐ)下。


    (2)對石灰乳(rǔ)計量泵出水管路(lù)和運行程序(xù)進行改造,保證石灰乳計量泵正(zhèng)常(cháng)運行。


    2台石(shí)灰乳計量泵出口管道均較長,垂直布置,這樣的設計在設備停運時易引起石灰乳在(zài)管道內沉積,尤其是備用泵的出口(kǒu)管道。2013年下半年(nián)進行了管道布置的修改,其中一段垂直管改成水平管,有效(xiào)降低了藥液沉積。


    同時2013年下(xià)半年進行了石灰乳計量泵衝洗程序的修改,添加了備(bèi)用泵(bèng)管路的衝洗(xǐ)步驟,時間(jiān)為2min,增加了運行泵(bèng)和備用泵2段管路同(tóng)時衝(chōng)洗步驟,時間為(wéi)1min。為防止石灰乳計量箱出口管堵塞(sāi)引起計(jì)量泵無料運行損壞,還添(tiān)加了計量箱出口(kǒu)管衝洗步驟,時間為1min。


    經過以上2點改(gǎi)進,設(shè)備運行至今未(wèi)發生過石灰乳加藥管道和計量泵堵塞,脫硫廢水中和箱pH值穩定在9.2以上,係統(tǒng)出水氟化物的質量濃度小於10mg/L。


    (3)對(duì)曝氣池曝氣管進行優化改造及對CODCr測定方(fāng)法進行優(yōu)化。


    針對曝氣池曝氣管(guǎn)破損問(wèn)題專門進行了優化設計,更換了曝氣管材質,在(zài)管道(dào)上均(jun1)勻開孔,並在(zài)接口部位進(jìn)行加固,於2014年初完成更換,使曝氣池曝氣均勻。同時為消除氯離子(zǐ)幹擾,對(duì)CODCr的測定方法進行比較驗證,結果如(rú)表3所示。


    表3脫硫廢水出水CODCr測(cè)定試(shì)驗



    通(tōng)過在分析水樣中加入硝酸銀和硝酸(suān)鉍聯合掩蔽,根據(jù)水(shuǐ)樣氯離子濃度的不同,測定結果較未加掩(yǎn)蔽劑前降低程度不同,確保了測定數據準確可靠,解決了脫硫廢水處理係統出水CODCr超標問題。


    4結語(yǔ)


    脫硫廢水(shuǐ)處理係統是電廠不可或缺的重要組成部分,在脫硫廢水處理係統初始設計期間要根(gēn)據實際情況對沉降池,石灰乳計量泵出(chū)水管路和運(yùn)行程序,曝氣池曝氣管和CODCr測定方法等方麵進行優化改造,保證脫(tuō)硫廢水(shuǐ)經處理後的(de)出水水質達標,其中的各類汙染物含量符合脫硫廢水水質控製指標的要求,不會對環境造成危害。


    參考文獻:


    [1]李正金.石灰石濕(shī)法(fǎ)煙氣脫硫廢(fèi)水處理工藝探討[J].現代工業經濟和信息化(huà).2014(20)


    [2]馬久力.火電廠脫硫廢水處理係(xì)統方案的研究與(yǔ)設計[J].人才資源開發.2015(10)


    來源:《基層建設(shè)》 作者(zhě):許宇川


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